久研轴承科技(安徽)有限公司

ATOX 32.5立磨磨辊润滑系统维护的几点经验

2014-01-14

贾阳
(国投海南水泥有限公司,海南昌江 572700)
  我公司2000t/d生产线生料粉磨设备是进口的ATOX32.5立磨,1997年投入生产。由于公司地处海南,气温较高,磨辊选用了Mobil SHC 639(VG1000)高粘度润滑油,在生产中磨辊润滑系统多次出现故障,通过不断的摸索,我们总结出一些处理的方法。
  1)1997年12月岗位工巡检时发现磨辊润滑系统回油时间比以前明显延长,从观察玻璃管看到回油管内长时间断流,技术人员调节了真牵开关后效果仍不明显。经过连续观察,发现在中午时润滑系统运行良好,夜间情况Z差。结合当时正值寒流来袭,夜间气温已降至10℃以下,技术人员判断故障原因是回油温度太低。由于此系统未给油管设计外保温,当夜间环境温度低时,润滑油在裸露的回油管内很快被冷却,粘度增高,流动性变差,致使回油泵吸油不畅,回油管长时间断流。实施外保温措施后,断流现象消失。
  2)1999年1月岗位工发现磨辊润滑站油箱油位降低,停磨检查时发现3号磨辊中心架处渗油,辊子端盖处漏油,由于接近中修时间,我公司决定用加注密封脂的方法减少磨辊漏油量,维持设备运转。由于设备说明书中未说明磨辊密封一次应加入多少密封脂适宜,润滑工按照经验往密封口内各加注了2油枪润滑脂,运转后根据油箱内油位下降速度判断漏油量明显减少,漏油被控制住了,之后,又相继给其它几个磨辊补加了密封脂,但在随后几天内润滑站回油过滤器频繁堵塞,新滤芯换上几小时就报警,几天之内将库存滤芯全部用完。只得将旧滤芯清洗后再次使用。二次使用的滤芯的透油能力远低于新滤芯,致使回油泵回油能力大大降低,磨辊内的积油越来越多。
  仔细检查换下的滤芯,发现滤芯表面粘满密封脂,油箱中润滑油的颜色也变黑,确认是密封脂加注过多所致。
  为此,我们专门做了密封脂填充试验。沿磨辊圆周4个点,每个点补密封脂10~15g,即可将密封圈之间空隙充满,由此可见以前补加2油枪(600g)远远超过了设备的需要。此后,润滑工每隔3个月按量补充密封脂一次,再未出现过过滤器被密封脂堵塞现象。
  3)2001年2号磨辊回油管接头处破损,由于更换的新管是由原厂直接供货,故在安装前未对回油管进行保压试验。安装后发现2号辊回油十分缓慢,加油泵间隔很长时间才运转一次,检查磨辊油位偏高,怀疑回油泵磨损,造成回油不畅,更换回油泵后,故障仍未消除。由于更换回油管之前系统运行良好,因此推断故障是由更换回油管引发的,将回油管拆下,做保压试验,发现油管中部有2个小洞,重新更换回油管后,系统恢复正常。
来源:《水泥》2004年11期